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減壓閥出口壓力等于進(jìn)口壓力,不減壓怎么辦?

發(fā)布時(shí)間:2023-05-24瀏覽次數(shù):

(1)減壓閥出口壓力幾乎等于進(jìn)口壓力,不減壓:

故障現(xiàn)象一:減壓閥進(jìn)出口壓力接近相等,并且出口壓力不隨調(diào)壓搖桿的旋轉(zhuǎn)調(diào)節(jié)而變化。

形成這一故障的成因和排除方式如下:

①因主軸套上或閥門(mén)孔沉割槽棱邊上有毛刺或則主襯套與閥門(mén)孔之間的間隙里卡有臟物,或則因主襯套或閥孔形位公差超差,形成油壓卡緊,將主襯套卡死在較大開(kāi)度(max)的位置上,因?yàn)殚_(kāi)口大,油液不減壓。此刻可依照上述狀況分別采取去毛刺、清洗和修補(bǔ)閥孔和氣閥精度的方式給予排除。

②因主襯套與閥孔配合過(guò)緊,或組裝時(shí)拉毛閥孔或銷(xiāo)子,將軸套卡死在較大開(kāi)度位置上,此刻可選裝合理的間隙。J型減壓閥配合間隙通常為0.007~0.015mm,配前可適當(dāng)拋光閥孔,再配襯套。

③主襯套短減振孔或電刷孔堵塞,喪失了手動(dòng)調(diào)節(jié)機(jī)能,主閥彈簧力將主閥推往較大開(kāi)度,弄成直通無(wú)阻,進(jìn)口壓力等于出口壓力。可用φ1.Omm鋼絲或用壓縮空氣吹通減振孔,并進(jìn)行擦洗再組裝。

④對(duì)J型減壓閥穩(wěn)壓減壓閥,帶減振孔的減振件是壓入主襯套內(nèi)的,使用中有或許因輪緣量不夠而沖破。沖破后,使進(jìn)油腔與出油腔壓力相等(無(wú)減振),而襯套上下受力面積相等,但出油腔有一彈簧,因此主襯套總是處于較大開(kāi)度的位置,使出口壓力等于入口壓力。此刻需重新加工直徑稍大的減振件并再次壓入主襯套。

穩(wěn)壓減壓閥

⑤JF型減壓閥,出廠(chǎng)時(shí)泄油孑L是用油塞塞住的。當(dāng)此油塞未擰出而使用時(shí),使主軸套上腔(彈簧腔)困油,造成主襯套處于較大開(kāi)度而不減壓。J型管式閥與此相似。J型板式閥假如設(shè)計(jì)安裝板時(shí)未使L口連通油池也會(huì)出現(xiàn)此現(xiàn)象。

⑥對(duì)J型管式閥,拆修時(shí)很容易將閥蓋裝錯(cuò)方向(錯(cuò)90°或180°),使泄露油口封住,難以排油,導(dǎo)致同上的困油現(xiàn)象,使主閥頂在較大開(kāi)度而不減壓。維修時(shí)將閥蓋組裝方向裝對(duì)即可。

⑦對(duì)JF型減壓閥,縱梁方向裝錯(cuò)時(shí),會(huì)使輸出油孔與泄油孔相連,導(dǎo)致不減壓,也須留意。

穩(wěn)壓減壓閥

(2)故障現(xiàn)象二:出口壓力很低,但是旋緊調(diào)壓手輪,壓力也升不上去;

穩(wěn)壓減壓閥

形成這一故障的成因和排除方式如下:

①減壓閥進(jìn)出油口接反了:對(duì)板式閥為安裝板設(shè)計(jì)有錯(cuò),對(duì)管式閥是接管錯(cuò)誤。J型減壓閥的進(jìn)出油口跟Y型溢流閥的進(jìn)出油口恰好相反。用戶(hù)使用時(shí)請(qǐng)留意閥上油口附近所打的鋼印標(biāo)記(Pl、P2、L等字樣),或查閱油壓器件產(chǎn)品目錄,不可設(shè)計(jì)錯(cuò)和接錯(cuò)。

②進(jìn)油口壓力太低,經(jīng)減壓襯套節(jié)流口后,從出油口輸出的壓力更低,此刻應(yīng)查明進(jìn)油口壓力低的成因(比如溢流閥故障)。

③減壓閥下游回路負(fù)載太?。畨毫ν菩胁簧先ィ丝炭煽紤]在減壓閥下游串接節(jié)流閥來(lái)解決。

④先導(dǎo)閥(錐閥)與墊圈配合面之間因穢物滯留而接觸不良,不密合;或先導(dǎo)錐閥有嚴(yán)重灼傷,汽缸配合孑L失圓,有缺口,導(dǎo)致先導(dǎo)襯套與噴嘴孔不密合。

穩(wěn)壓減壓閥

⑤拆修時(shí),漏裝錐閥或錐閥未安裝在汽缸孔內(nèi)。對(duì)此,可檢測(cè)錐閥的組裝狀況或密合狀況。

⑥主軸套上長(zhǎng)減振孔被穢物堵塞,如圖3-21所示,P2腔的油液不能經(jīng)長(zhǎng)減振孔e流入主閥彈簧腔,出油腔P2的反饋壓力傳遞不到先導(dǎo)錐閥上,使導(dǎo)閥喪失了對(duì)主閥出口壓力的調(diào)節(jié)作用。減振孔堵塞后,主閥P。腔喪失了液壓p3的作用,使主閥弄成一個(gè)彈簧力很弱(只有主閥平衡彈簧)的直動(dòng)式滑閥,故在出油口壓力很低時(shí),便可克服平衡彈簧的斥力而使減壓閥節(jié)流口關(guān)小ymin,那樣進(jìn)油口壓力p1經(jīng)ymin節(jié)流口大降幅升壓至p2,使出油口壓力上不來(lái)。應(yīng)使長(zhǎng)減振孔通暢。

⑦先導(dǎo)閥彈簧(調(diào)壓彈簧)錯(cuò)裝成軟彈簧,或則因彈簧疲勞形成較久變型或則割斷等誘因,導(dǎo)致p2壓力調(diào)不高,只好調(diào)到某一低的定值,此值遠(yuǎn)高于減壓閥的較大調(diào)節(jié)壓力。

⑧調(diào)壓搖桿因螺紋骨折或有效深度不夠,不能擰究竟而致使壓力不能調(diào)到較大。

⑨閥蓋與閥門(mén)之間的密封不良,嚴(yán)重漏水。形成成因或許是O形圈漏裝或外傷,壓緊螺絲未旋緊以及閥蓋加工時(shí)出現(xiàn)輪緣平面度偏差,通常是四周凸,后邊凹。

穩(wěn)壓減壓閥

⑩主襯套因臟污、毛刺等卡死在小開(kāi)度的位置上,使出口壓力低??蛇M(jìn)行擦洗與去毛刺。

穩(wěn)壓減壓閥

(3)故障現(xiàn)象三:不穩(wěn)壓,壓力振擺大,有時(shí)噪音大;

依據(jù)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定,J型減壓閥壓力振擺為±0.1MPa,JF型為±0.3MPa,超出此標(biāo)準(zhǔn)為壓力振擺大,不穩(wěn)壓。

形成這一故障現(xiàn)象的成因和排除方式如下:

穩(wěn)壓減壓閥

①J型與JF型減壓閥為先導(dǎo)式,先導(dǎo)閥與溢流閥通用,因此形成壓力振擺大的成因和排除方式可參照溢流閥的有關(guān)部份進(jìn)行。

②減壓閥在少于額定流量下使用時(shí),常常會(huì)出現(xiàn)主閥震蕩現(xiàn)象穩(wěn)壓減壓閥,使減壓閥不穩(wěn)壓,此刻出油口壓力出現(xiàn)“升壓一升壓一再降壓一再升壓”的循環(huán),因此一定要采用適宜規(guī)格尺寸的減壓閥。

③泄油口L受的背壓大,也會(huì)形成壓力振擺大和不穩(wěn)壓的現(xiàn)象,泄油管宜單獨(dú)回油。

④彈簧變型或伸長(zhǎng)率不好(熱處理不好),造成壓力波動(dòng)大,可更換合格的彈簧。

(4)故障現(xiàn)象四:工作壓力調(diào)定后出油口壓力自行下降;

形成這一故障現(xiàn)象的成因和排除方式怎么:

在這些減壓控制回路中,減壓閥的出口壓力是拿來(lái)控制電液卸荷閥或外控次序閥等的控制油液壓力大小的,當(dāng)電液卸荷閥或外控次序閥卸荷或工作后,減壓閥出油口流量變?yōu)榱?,但壓力還需保持原來(lái)調(diào)定的壓力。此類(lèi)狀況下,因閥出口流量為零,流經(jīng)減壓口的流量只有先導(dǎo)流量。因?yàn)橄葘?dǎo)流量極少,通常在2L/min之內(nèi),所以主閥減壓口基本上接近全關(guān)位置(開(kāi)度極?。葘?dǎo)流量由三角槽或斜端面處流出,如若主氣閥配合過(guò)松或磨蝕過(guò)大,則泄露量降低。按流量連續(xù)性定律,這部份泄露量也應(yīng)當(dāng)從主襯套減振孔流來(lái),即流經(jīng)減振孔的流量由先導(dǎo)流量和泄露量?jī)刹糠輼?gòu)成,而減振孔面積和主閥彈簧腔油液壓力未變(彈簧腔油液壓力由已調(diào)好的調(diào)壓彈簧預(yù)壓縮量確定),為使通過(guò)減振孔的流量降低,必定導(dǎo)致主閥下腔油液壓力的下降。因而,當(dāng)減壓閥出口壓力調(diào)定后,假如出口流量為零時(shí),出口壓力會(huì)因主襯套配合過(guò)松或磨蝕過(guò)大而下降。

穩(wěn)壓減壓閥

閥門(mén)廠(chǎng)家專(zhuān)業(yè)針對(duì)各類(lèi)減壓閥、球閥、防腐閥門(mén)

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